工藝優(yōu)化降成本 創(chuàng )新驅動(dòng)提效益——218車(chē)間完成蒸發(fā)工藝優(yōu)化提升
時(shí)間:2025-04-14
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氨氮廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)量同比增長(cháng)11%,出鹽率顯著(zhù)提高,系統單耗大幅降低,持續發(fā)揮示范推廣作用……通過(guò)實(shí)施“優(yōu)化蒸發(fā)工藝流程,提產(chǎn)降耗”產(chǎn)線(xiàn)改造,218車(chē)間以工藝優(yōu)化為突破口,成功突破生產(chǎn)瓶頸,為降本增效開(kāi)辟了新路徑。
近年來(lái),隨著(zhù)環(huán)保要求日益嚴格,218車(chē)間面臨諸多挑戰。氨氮廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)作為全車(chē)間能源消耗最大的環(huán)節,其生產(chǎn)效率直接影響整體運營(yíng)成本。如何在保證產(chǎn)量的同時(shí)降低成本、提升效率,成為車(chē)間亟需解決的問(wèn)題。面對這一難題,218車(chē)間技術(shù)團隊迎難而上,以創(chuàng )新思維和務(wù)實(shí)行動(dòng),交出了一份亮眼的答卷。
針對生產(chǎn)中的關(guān)鍵問(wèn)題,218車(chē)間技術(shù)團隊從人、機、料、法、環(huán)五個(gè)維度入手,深入分析生產(chǎn)流程,精準定位出料溫度高、冷卻結晶時(shí)間短、結晶顆粒小等三大癥結,并制定了針對性的優(yōu)化方案。通過(guò)將物料出料效由中間效(二效)調整為末效(三效),延長(cháng)了物料在強制三效中的結晶時(shí)間,使晶體鹽能夠充分析出,同時(shí)大幅降低了末效出料溫度,解決了冷卻時(shí)間不足的問(wèn)題,提高了出鹽率和產(chǎn)量。此外,通過(guò)優(yōu)化各效的溫度和壓力參數,進(jìn)一步提升了結晶效果和蒸發(fā)效率,充分利用誘導結晶,減少了殘留氨氮。項目實(shí)施后,系統單耗顯著(zhù)降低,冷卻能耗減少,整體經(jīng)濟效益和環(huán)保效益得到顯著(zhù)提升,氯化銨產(chǎn)量同比上漲11%。
“工藝優(yōu)化是降本增效的關(guān)鍵抓手,也是我們持續追求的目標?!?18車(chē)間技術(shù)團隊負責人表示,此次改造不僅解決了生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題,更為車(chē)間積累了寶貴的經(jīng)驗。下一步,車(chē)間將繼續以創(chuàng )新為驅動(dòng),以工藝優(yōu)化為核心,將成功經(jīng)驗推廣至其他生產(chǎn)線(xiàn),進(jìn)一步挖掘降本潛力,提升整體運營(yíng)效率,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多智慧和力量。